山西焦化酸氣制硫回收裝置改造小記

2013-09-25 10:51:15 來(lái)源:臨汾新聞網(wǎng)

山西焦化廠一回收車間酸氣制硫回收裝置投運(yùn)以來(lái),效果一直很不理想,運(yùn)行周期短,檢修費(fèi)用高不說(shuō),更為重要的是存在安全隱患及環(huán)境污染等問(wèn)題。近日,這一困擾生產(chǎn)的疑難問(wèn)題經(jīng)過(guò)技術(shù)人員兩個(gè)多月的調(diào)研、分析,制訂改造方案并組織實(shí)施,終于得到了有效解決。

9月21日,筆者來(lái)到了焦化廠酸氣制硫回收裝置生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。剛剛站在酸氣制硫回收裝置生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),恰巧就碰到了跟班的生產(chǎn)科科長(zhǎng)霍保明、供排水車間副主任陳喜巧、巡線班操作工張彬正在沿途對(duì)酸氣制硫回收裝置運(yùn)行情況例行巡檢。當(dāng)筆者問(wèn)起改造后的酸氣制硫回收裝置運(yùn)行效果時(shí),張彬一臉喜氣地說(shuō):“和過(guò)去相比,不僅減少了現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境污染,延長(zhǎng)了運(yùn)行周期,節(jié)約了檢修費(fèi)用,更為重要的是有利于安全操作?!闭勂鹚釟庵屏蚧厥昭b置改造的成功經(jīng)驗(yàn)時(shí),焦化廠副廠長(zhǎng)趙新榮感慨地介紹說(shuō):“談不上什么經(jīng)驗(yàn),我們是摸著石頭過(guò)河走過(guò)來(lái)的?!痹谒釟庵屏蜓b置現(xiàn)場(chǎng),趙新榮指著酸氣沿途管線向記者介紹說(shuō):“離地3米多高、約1000米長(zhǎng)的酸氣管線過(guò)去一般10天左右就需要清理一次,每次清理需要將管道拆卸用吊車吊裝到地面,清理后再吊裝上去安裝,不僅危險(xiǎn)性大、污染環(huán)境,而且清理費(fèi)用高達(dá)7萬(wàn)元以上,由于異味大,去年曾發(fā)生崗位操作工微小中毒事故?!睘榱藦母旧辖鉀Q這一問(wèn)題,公司領(lǐng)導(dǎo)郭文倉(cāng)、衛(wèi)正義高度重視,多次親臨現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研督導(dǎo),要求徹底整改。隨后,焦化廠多次召開(kāi)專題會(huì)分析研究,制訂改造方案,先后提出了增設(shè)一套備用管線或者將裝置進(jìn)行整體移位,但經(jīng)過(guò)技術(shù)人員測(cè)算,存在費(fèi)用高、工期長(zhǎng)、不確定因素多等問(wèn)題。怎么辦?安全是事關(guān)民生的大事,有錢沒(méi)錢問(wèn)題必須得到解決。隨后的日子里,焦化廠領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員先后查找資料,外出取經(jīng),專題研究,不斷摸索,從技術(shù)上采取措施:先是在酸氣管線出口增設(shè)了焦炭過(guò)濾器,在管線沿途增設(shè)了沉降裝置,又對(duì)制硫裝置的部分管線進(jìn)行了改造。通過(guò)對(duì)管道沉淀物進(jìn)行分析試驗(yàn),撤掉了原設(shè)計(jì)安裝的管道伴熱蒸汽管線,使沉淀物堵塞管道的現(xiàn)象得到了緩解。在操作上通過(guò)組織對(duì)巡線班操作工、氨硫崗位操作工強(qiáng)化培訓(xùn),嚴(yán)格工藝指標(biāo)控制,加大巡檢力度,加強(qiáng)沿線水封排水管理,跟班領(lǐng)導(dǎo)每天督查排水質(zhì)量,確保了系統(tǒng)壓力保持穩(wěn)定。

功夫不負(fù)有心人。通過(guò)實(shí)施一系列有效舉措,山西焦化廠花最少的錢,攻破了困擾生產(chǎn)的酸氣治理疑難問(wèn)題。據(jù)測(cè)算,酸氣制硫回收裝置改造投運(yùn)后,安全隱患消除了,環(huán)境污染減少了,運(yùn)行周期延長(zhǎng)了10倍以上,年還可節(jié)約檢修費(fèi)用60萬(wàn)元以上,年可增加硫磺產(chǎn)量600噸以上,收到了一舉多得的好效果。

通訊員 李彥

責(zé)任編輯:秦芳媛

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